两次下井,对瓦斯超限精准溯源
——河南局监察执法三处对一煤矿实施精准专项帮扶侧记
近日22时18分,国家矿山安全监察局河南局监察执法三处值班室,副处长杨崇垒正在值班。
突然,警报声打破宁静,电脑屏幕上弹出一条预警信息。该处监察区域一煤矿3105联络巷掘进工作面3个甲烷传感器出现关联超限报警,浓度快速上升。
杨崇垒心头一紧,紧盯屏幕,立即拨打电话联系该矿负责人:“请立即撤人,查找并分析原因。”
该矿负责人回复:“这个掘进工作面为岩巷,刚进行爆破作业。我怀疑是爆破冲击导致甲烷传感器出现故障并报警……”
杨崇垒仔细观察瓦斯波动曲线,疑惑地对监察执法三处处长孙永飞说:“从曲线走向看,瓦斯浓度快速上升至峰值后又缓慢下降,该工作面其他传感器虽未超限,但超限报警的甲烷传感器和其后风流中的另外2个甲烷传感器也出现关联波动,不像是故障。若属于真实超限,岩巷掘进工作面的高浓度瓦斯又从何而来?”
孙永飞要求立即组成核查组,既要核实该矿是否及时撤人,又要查清超限的真实原因。
抵达该矿后,核查组在调度室核查人员撤离情况,查阅超限地点相关图纸,随即下井开展勘查。

监察员到井下开展核查
核查组来到现场发现,该矿刚完成3105联络巷爆破作业,崩落的岩石尚未清理,顶板未支护,几个甲烷传感器掉落到底板上,风筒和线缆有破损。
他们用便携式甲烷检测报警仪进行全方位检测,未测到瓦斯。“瓦斯究竟从何而来?”杨崇垒陷入沉思。
升井时已是次日凌晨4时。杨崇垒再次要求该矿认真分析原因,但该矿仍坚持“爆破冲击导致传感器出现故障”的判断。
孙永飞安排监察员对该工作面3个甲烷传感器进行检测,排除传感器故障的可能,判定该工作面发生了真实瓦斯超限。

监察执法三处核查组与矿方共同分析瓦斯超限原因
核查组仔细查阅图纸和地质资料发现,3105联络巷掘进工作面上覆为二1煤层,中间间隔约20米厚砂岩,其中存在一条封闭老巷(F2断层探巷),与3105联络巷掘进工作面岩柱间距约6.6米,砂岩裂隙易发育。
“难道是煤层瓦斯通过裂隙涌入老巷积聚,爆破后又从裂隙渗入掘进工作面?”孙永飞说。
为验证这一推测,核查组再次下井勘查,最终在残留炮眼内和巷道底板附近检测到残存瓦斯。
随后,他们又赶到F2断层探巷密闭处,发现密闭左下侧有一个用木板封堵的孔洞。经检测,木板缝隙处瓦斯浓度为0.2%。
孙永飞要求矿山救护队打开密闭,测得老巷内积聚的瓦斯浓度高达7%。核查组确认,3105联络巷掘进工作面受采动影响,与F2断层探巷间岩柱及围岩产生裂隙,爆破震动促使老巷内瓦斯和岩体赋存瓦斯通过裂隙溢出。
查明瓦斯来源后,核查组进一步调查该矿安全管理漏洞。最终认定,该矿长期未检查该密闭内瓦斯情况,未识别老巷内大量瓦斯积聚带来的风险,掘进作业时也未采取相应安全措施,导致本次高值瓦斯超限。
针对核查发现的违法违规行为,监察执法三处对该矿依法给予行政处罚。按照“解剖一个问题,推动解决一类问题”的工作思路,监察执法三处决定以瓦斯风险防范为切入点,对该矿实施精准专项帮扶,组织召开瓦斯超限事故分析会议,与该矿相关人员同题共答,就历史事故教训、瓦斯事故风险辨识管控、瓦斯超限和异常波动进行溯源分析,帮助该矿加深对瓦斯灾害的规律性认识,共同制定切实可行的防范措施。
“我们监察区域的煤矿普遍开采历史长、系统复杂、老巷较多。这次瓦斯超限的真实原因,为各煤矿吸取教训、加强隐蔽致灾因素普查、防范安全风险、避免事故发生提供了重要借鉴。”孙永飞说。(黄志勇)